點擊:發布日期:2022/6/29
機械加工行業中,液壓傳動(dòng)應(yīng)用非常廣泛,如各類半自動液壓傳動車床等。這些機床在使用過程中,經常出現(xiàn)諸如沖(chòng)擊、爬行等故(gù)障,診斷維修時,往往在液壓控制元件(如各類泵(bèng)、閥)上找不到故障原(yuán)因,緻使維修工作陷入(rù)困(kùn)境。而最終此類故障還是常在(zài)執行元件上找到原因,即油缸活塞密封元件嚴重磨損所緻。該類現象尤以(yǐ)“O”形密封圈見多。
實例1:某一CB3463-1程控六角轉塔半自動車床,在使用過程中,出現了轉塔刀架進給速度無法調整的故障現象,截止閥2關閉後仍有爬(pá)行、前沖,并(bìng)且一直(zhí)到油缸底部才能停止,機床無(wú)法正常使用。
檢測與維修:檢查所有液壓控制元件,尤其是調速元件均沒發現任何問題。更(gèng)換了(le)部分調速閥,故障仍未消除。後經過拆檢油缸發現活塞“O”形密封圈嚴(yán)重磨損,使(shǐ)油缸兩腔液壓油互竄所緻。分析其原因,由于“O”形密封圈磨損後,油缸有杆腔與無杆腔間隙(xì)增大互(hù)通,當關閉調速閥3或截止閥2時,就(jiù)等于切斷(duàn)了油缸有(yǒu)杆腔的回油路。從理論上講,壓力油進入油缸無杆腔時,在活(huó)塞上形成一個推力F無,使(shǐ)活塞産生向有杆腔(qiāng)移動的趨勢(shì),因為油缸有杆腔回油關斷,腔内油液迅速形成(chéng)背壓,使活塞兩(liǎng)端受力平衡而靜止不動,此時F有=F無,而無腔油液壓力因活塞受力面積不同而不同,即P有>P無。在實踐(jiàn)中,因油缸兩腔形成間隙互通,油(yóu)缸腔内壓力油有從(cóng)高壓區向低壓區流動(dòng)的趨(qū)勢,流動一産生,腔(qiāng)内壓力P有降低,P無升高,作(zuò)用在活塞兩端的推力F無>F有,活塞失去平衡向有杆腔移動尋(xún)覓新(xīn)的平衡點。如此(cǐ)往複,活塞一直移動到有外力阻擋才能停止。上述現象的産生給機床的維修工作帶來了很大影響,更換(huàn)油缸活塞“O”形密(mì)封圈後,機床故障消除,運行恢複正常。
實例2:某一CE7120液壓仿形車床,在工作中出現仿形刀架引刀下行(háng)轉縱向進給切削時沖刀,緻使打刀、廢活現象頻發,機床無法正常工作。
檢測與維修(xiū):檢查各液壓控制元件均無故障,維修工作一時進入盲區。拆檢刀架縱向油缸,發現活塞油(yóu)封“O”形密(mì)封圈外圓已經磨平,同時發現活塞外(wài)圓尺(chǐ)寸不合要求(屬機床制造原因),直徑方向小于标準尺寸0.8mm,活塞和(hé)油缸體間隙很大,導緻縱向油(yóu)缸兩腔互通竄(cuàn)油。維修時,更換了合格的活塞以及“O”形密封圈後機床沖(chòng)刀故障排除。分析其原因是在仿形刀架引刀下行到位(wèi)的瞬間,刀架整(zhěng)體受一個沖力F’,該力分解後有一個水(shuǐ)平推力F’1作用(yòng)于縱向油缸活塞(sāi)杆上,與此同時,電磁(cí)閥34E1-25B工作,縱向(xiàng)油缸有杆腔接通壓力(lì)油,無杆腔接通調速閥回油路,活塞有杆腔受力F由兩部分完成,一為F’1,另一為F1=A1P1,其中A1為無(wú)杆腔(qiāng)的受力面積,那麼F=F’1+F1。正常情況下,活塞在力F的作(zuò)用下(xià)開始(shǐ)向無杆腔移動,由于(yú)液壓油的不可壓縮性,無杆腔内液壓油壓力(lì)急驟升高給活塞(sāi)形成背壓,活塞受(shòu)力平衡按調速閥調(diào)定速度平穩走刀。該瞬間因有%F’1的作用,縱向油缸腔(qiāng)内壓力P2就會大于P1。實際中,油缸兩腔因間隙竄通,在P2>P1的瞬間,液壓油有從(cóng)高壓區無杆腔向(xiàng)低壓區有杆腔流動的趨勢,流動(dòng)一(yī)旦産生,P2降低,P1升高,F1增大,活塞(sāi)受力失(shī)去平衡,活塞帶動刀架快速向無杆(gǎn)腔方向(xiàng)移(yí)動。而瞬(shùn)間過後,因仿形刀架下行結束,作用在縱(zòng)向油缸活塞上的水(shuǐ)平推力F’1自行消失,活塞快速移(yí)動結束,刀架走刀趨于平穩(wěn),沖刀現象結束。
以上兩例故障的排除方法已在多次實踐中得(dé)到了驗證,維修工作(zuò)取得良好效果。
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